25个超实 用污泥调试运营问答!

2019-07-16  来自: 福州共 创环保技术有限公司 浏览次数:117

1、问:污泥中毒与 污泥老化在表观上如何鉴别?


答:一般来 说污泥发生严重老化会有一个发展的过程,而污泥 中毒会很快引起细胞解体。污泥老 化和中毒时出水ESS都会明显增加,有经验 的人能从表观上区分的。污泥老 化时出水中的悬浮固体颗粒相对要大些,大多呈碎片状。污泥中 毒时出水的悬浮固体颗粒相对要小。


污泥中 毒与污泥老化也可从DO值的变化上进行区分,污泥发 生中毒的过程较快,会使DO在短时间内上升,而污泥 老化有个渐进的过程,DO的上升 过程也是渐进的。


2、问:调试一个屠宰废水,工艺为:化粪池(HRT>2d)-调节池-水解池(HRT=5)-接触氧化池(HRT=6)-二沉池,由于前化粪池出水COD在700,而且接 触氧化时间比较短,故将水触池改为曝气池,但所加的一台潜水曝气机效果有限DO一般在0.5以下,原曝气池DO正常。两池的SV都可达到20~30,现在进 水量为设计水量的70%,出水水质仍然很差,SS较多,原曝气 池有少量的泡沫,且比较稠,是否是 因为污泥老化的原因造成的?


答:好氧进水COD700很正常的,泡沫与氨氮无关,要确定 是生物泡沫还是化学性泡沫?如是化学性泡沫,在这样 的污泥浓度下维持下去会逐渐减少的,实在不 行可用水喷淋消泡。感觉你 们的污泥活性很差,原因可 能是营养比没控制好,如氮和磷。


3、问:曝气池 的污泥越来越少,进水COD 约100~200mg/L,污泥难生长,没投用的池死泥多,怎么办好呢?


答:可采用间断曝气法,适量排一些污泥,虽然污泥量很少,如不排泥会更少。


4、问:我们一 个项目已运行一年了,近来由 于进水水质恶化,进生化装置S含量达100左右,现在进水S在10左右,恢复有五天时间了,进水COD在600,出水300左右,10x16显微镜 下看到一些树枝状东西和一些极小的(针尖大小)的东西,不知道是什么,污泥浓度很低,现在该怎么调,是不是污泥被氧化,气量该调小点?


答:说明污 泥已严重受损而解体了,要重新培养。


5、问:污水处理系统刚建好,准备开始运行,工艺:调节池---水解池---厌氧池---好氧池---沉淀池---污泥处理系统,马上要开始试运行了,拟用接种驯养,请问开 车和驯养中的具体注意事项有哪些?


答:培菌初 期应采用静态培菌,污泥初步形成以后,要注意 防止污泥过度自身氧化。有不少 厂都发生过此类情况,污泥长期不增加,甚至下降,原因就 是营养和曝气时间没控制好,污泥在 增长同时又在不断自身氧化这样的恶性循环过程。活性污泥培菌后期,虽然污泥浓度较低,还是应 适当排一些污泥,会有利 于微生物进一步生长繁殖。


6、问:厌氧污 泥培养方法和调试过程中的注意事项。


答:厌氧污 泥培养方法有多种,建议采用逐步培养法,大致过程如下:好氧系 统经浓缩池的剩余污泥(已厌氧)投入到厌氧反应池中,投加量 约为反应器容量的20~30%,然后加热(如要加热的话),逐步升温,使每小时温升为1℃,当温度 升到消化所需温度时(根据设计温度))维持温度。


营养物 量应随着微生物量的增加而逐步增加,不能操之过急。当有机物水解液化(需一、二个月),污泥成 熟并产生沼气后,分析沼气成份,正常时进行点火试验,然后再利用沼气,投入日常运行。


启动初 始一般控制有机负荷较低。当CODcr去除率达到80%时才能 逐步增加有机负荷。完成启 动的乙酸浓度应控制在1000mg/L以下。上面只是大致的要求,请有经验的人来指导。


7、问:经常在 一些论坛上看到类似这样的说法“曝气过大,DO过高,细菌发生自身氧化了,负荷过低,微生物发生自氧化了,导致解絮”云云。而在ASM1#,ASM2#,ASM3#模型以 及废水生物处理泰斗McCarty都是将 微生物的衰减系数作为常数,用b表示,亦即衰减(自身氧化)是按比例b随时都在发生,进行的。


而微生 物的生长系数则与基质浓度密切相关,是一变数,当有机负荷较低,而供氧 又充分的情况下,微生物 将很快消耗掉水中的BOD,使生长停止,只有衰减,结果导致净增为0,甚至为负,使生物量不增反降。因此说 自身氧化随时都在发生,而不是在低负荷,高DO下才发生,不知这样说是否妥当?


答:理论上没错,但实际 运行中对污泥老化并不是局限于这样的理解,虽然污 泥老化主要是微生物长时间缺少营养引起的,即营养 与微生物量的失衡,微生物不能正常生长,但处理 装置在实际运行中的情况较复杂,污泥的 活性还与运行控制条件、营养比等因素有关。


有的装 置会发生以下情况:当进水浓度正常,而碳氮 比或碳磷比较低时,污泥的活性也会很差,使微生 物对有机物的降解作用受到限制,产生的能量减少;当进水 浓度和营养比等都正常,但由于 剩余污泥没按要求排放,加之曝 气时间过长等也会使污泥松散,活性差,这样的 污泥习惯上也称老化。


8、问:本单位 采用的是前置式奥贝尔氧化沟工艺,近期在 运行上出现问题。设计进水5万吨/天、COD350、BOD150、ss220、实际进水量每天5000m3/d,COD300,BOD120,SS180;运行方 式是内外沟四台推进器全开,内外沟溶解氧控制在3mg/L(近期化 验室检测溶解氧与在线仪表数据不一样,仪表比化验数据高3mg/L,运行两 个月化验才开始。)间歇曝气,曝气5小时、静沉1小时(推进器全部关闭),进水1.5小时,进水一分钟开推进器,开始曝气,由氧化 沟内污泥浓度在100左右,一台回 流泵长期回流污泥,流量700m3/h,回流污泥浓度在100左右,氧化沟 内的污泥浓度一直不变保持在200左右,出水COD140在100左右,BOD50,SS50,二沉池出水混浊。


(1)二沉池污泥不沉降,整个池面很混浊,(2)氧化沟 污泥没有絮凝体,全部是很细小的颗粒。(3)镜检只 发现一种微生物,样子像豆角籽,中间有气泡,头部多些。(4)氧化沟 一直存在白色粘性泡沫,(5)我们处理全部是生活污水,运行3个月污泥浓度上不来,出水一直不好。请帮忙 分析造成这样情况的原因。


答:说明污 泥已严重老化而解体了,是污泥负荷太低,曝气时间过长引起的,培养过 程中污泥在增长的同时又在自身氧化,污泥浓 度当然不会提高。污泥要重新培养,但问题 是如果进水量和污水浓度还不增加,培养好 的污泥又如何养住?


你们目 前的运行方式是不行的,溶解氧 高不是主要原因,关键是 曝气时间的控制。采用间 歇曝气水下推进器不用停的,内沟不用曝气,可作为 混合液流至沉淀池的过道,但推进器不能停。


9、问:厌氧工艺是UASB,没有升温装置,整个工 艺没有污泥回流系统,废水是通过UASB溢流到好氧池的,而好氧 池采用的是生物膜法,现在要进行污泥培养,培养过 程中要注意什么?


答:UASB 污泥培 养可用其它污水厂浓缩后的厌气污泥移植培养,投加的污泥量要多,投加到 厌氧反应装置高度的约1/3,污泥层至少1m 以上。如果没有厌氧污泥,也可用 放置后一段时间后的好氧污泥来移植培养,因为培 养初期不必追求严格的厌氧,即使移 植的污泥中有氧会很快耗去,而形成厌氧条件,只是培 养时间会长一些。培养过程中pH要经常测定,控制在7左右,还要控制好营养。具体的 培养要求可参考相关资料。


10、问:对于周 边进水周边出水的二沉池,其是否 已经克服了中心进水周边出水的二沉池的缺点呢?而且,我发现 这里的辅流式二沉池都会出现液面翻很小的污泥絮体的现象,这是什么原因呢?


答:我认为 周边进水式沉淀池只是减小了进水水能对沉淀的影响和中心混合液短流问题,并没有 改变幅流式沉淀池存在的问题。从理论上讲,周边式 沉淀效率应该很高,可对进 水布水要求很高。


11、问:有一25000T的生活污水处理厂,采用Orbal氧化沟工艺,设计进水COD:370mg/L,实际进水COD在150mg/L左右,TP在2mg/L左右,氨氮在20mg/L左右,总氮高于氨氮6mg/L左右,MLSS在2000~2500mg/L之间,SV小于15%,SVI大约50ml/g,MLVSS/MLSS=0.5。出水COD小于40mg/L,TP几乎没 有什么去除效果,氨氮在8mg/L左右,总氮去除率不到50%。


现在问 题就在二沉池出水堰有跑泥现象,从去年 七月份开始运行到现在从来没有间断过。另外,三个沟 各有四个转刷曝气器,现在由于负荷较低,外、中、内三圈分别开了1、2、2个曝气器,内圈溶解氧在2.0mg/L左右,外圈在线监测OBP达-400。请问:二沉沉 跑泥是什么原因,这样控 制曝气方式恰当吗?


答:污泥已 发生程度的老化,活性已很差,出水带 出的是老化了的解絮污泥。主要原 因是污泥负荷过低引起的。


应对措施:(1)减少曝气时间,可停运外沟,污水直接进中沟;(2)也可不停运外沟,增加排泥量,大幅降低MLSS。这二种 措施都是为了增加污泥负荷,前一条 是通过减少反应时间来增加污泥负荷,后一条 是通过减少污泥浓度来增加负荷,当然为了维持水、气、泥三相平衡,曝气量也不能太大。


12、问:我们的 好氧池为生物接触氧化池,目的是将氨氮从30降至10以下,实际现 在加显色剂后和空白差不多。加碳酸钠调节碱度,从后面 沉淀池回流污泥,由于回流不好控制,所以有 时是泥有时是水。


以前发 现没污泥回流时整个好氧池的pH值就随 水流方向急剧下降,但有污 泥回流时就不会了,能保证出水pH值在6.5-7之间。但近几 天发现整个好氧池pH值偏低,前端仅6.9,出水5.8左右(进水所 有指标和碳酸钠量均未改变,氨氮浓度依然测不出),即使相 对以前改善污泥回流状态也是这样请问这 是什么原因造成的?另外我 们好氧池后面的沉淀池是竖流沉淀池(148m3,水量30m3/h),下面有四个小泥斗,在现有 状况下应采取什么措施改善好氧池回流污泥状态?


答:接触氧 化法沉淀池的污泥(脱落的生物膜)一般是不回流的,所以要 先确认填料上的生物膜是否正常?如果生 物太厚就是加大气量冲刷,否则会 严重影响处理效果。


pH的下降 这么多有些反常,理论上解释不通,因为进水氨氮不算高,硝化过 程中产生的氢离子也不至于下降一个pH单位,可能的 是沉淀池积泥过多,在缺氧 情况下污泥中酸化菌大量繁殖,回流至 好氧池后发生酸化作用所至,当然只是推测。所以建 议确认填料上生物膜的生长情况,沉淀污泥暂不要回流,观察一段时间再说。


13、问:(前一贴回复后的问题)我们的 系统以前是不回流的,当然因 为设计时氨氮根本不需要考虑,以前没 认真对待过这个好氧池,监测时 发现整个好氧池pH值程下降趋势(按水流方向6.3——5.5——5.3——5.1);同时因 氨氮进水浓度增高处理不了,请人来 看时有两个建议:一是提高碱度,二是污泥回流。


当时只 采用了一个建议,加碳酸 钠之后氨氮确实有效去除了,但pH值依然 下降幅度比较大,而且很不好控制,后来在进行污泥回流,发现对pH值的稳 定有较好的效果,现在就一直回流了。对好氧 池系统总感觉很不放心,一来通 过好氧过程是将氮从氨氮形态转化成了硝态氮,并没有 将其从水中除去,对环境 的危害也没有降低;二来我 经常怀疑这个系统的稳定性和持久性。请帮助 分析并提出解决措施。


答:纸上谈兵说不准,只能供参考。如果回流后生化池的pH能稳定,也只有一个解释,就是污 泥在沉淀池发生反硝化,回流液含OH-,进入好 氧池后能中和部分H+。当然只是推测,但不管如何,说明系 统去除氨氮的效果是不错的。


如果要反硝化,不知反应时间是否够,可试试,在好氧 池的中间某时段,设置缺氧区(停留时 间约半小时至一小时,少量曝气,DO在0.5以下),这样可 去除一部分硝氮,并稳定pH。还要注意:好氧池后半段DO高些,至少在3mg/L 以上。


补充说明:我前一 贴分析中说好氧池的pH下降可能的 是沉淀池积泥过多,在厌氧 情况下污泥中酸化菌大量繁殖,回流至 好氧池后发生酸化作用所至;在后一 贴中又说污泥在沉淀池发生反硝化,回流液含OH-,进入好 氧池后能中和部分H+,能稳定好氧池的pH。这二贴似乎矛盾,但这是 对二种可能性分析,前者是 假如污泥已厌气发酵成酸化反应了,后者是 可能缺氧而发生反硝化。现在看 来是后者的可能性较大。


14、问:我们的 好氧池为生物接触氧化池,设计上氨氮从30 mg/L降至10 mg/L以下,现在出 水氨氮几乎没有。运行中 加碳酸钠调节碱度,从后面 沉淀池回流污泥,由于回流不好控制,所以回 流的污泥有时是泥有时是水。以前发 现没污泥回流时整个好氧池的pH 值就随 水流方向急剧下降,但有污 泥回流时就不会了,能保证出水pH值在6.5-7 之间。


但近几 天发现整个好氧池pH值偏低,前端仅6.9,出水5.8 左右(进水所 有指标和碳酸钠量均未改变,氨氮浓度依然测不出),即使相 对以前改善污泥回流状态也是这样。请问这 是什么原因造成的?我们采 用的是竖流沉淀池,下面有四个小泥斗,在现有 状况下应采取什么措施改善好氧池回流污泥状态?


答:接触氧 化法沉淀池的污泥(脱落的生物膜)一般是不回流的,所以要 先确认填料上的生物膜是否正常?如果生 物太厚就要加大气量冲刷,否则会 严重影响处理效果。


pH 的下降 这么多有些反常,理论上解释不通,因为进水氨氮不算高,硝化过 程中产生的氢离子也不至于下降一个pH 单位,可能的 是沉淀池积泥过多,在缺氧 情况下污泥中酸化菌大量繁殖,回流至 好氧池后发生局部酸化作用所至(好氧池前端DO通常很低的),当然只是推测。所以建 议确认填料上生物膜的生长情况,沉淀污泥暂不要回流,观察一段时间再说。


15、问:有 一综合化学合成废水,采用SBR工艺,正在调试中,因受一 次有毒物质冲击,只能停止进水,连续闷曝5天,废水COD缓慢下降(从1600 mg/ L降到900mg/L),但污泥浓度却从1300上升到了6500mg/L,SV仅为14%,是什么原因造成的?


答:SV 下降可以解释,因为污 泥过度曝气而矿化了,这种情 况下污泥虽然中毒,但没有 完全失去活动能力。污泥浓 度不减反升无法解释,但要确 认每次污泥浓度测定时的取样时间是否基本一致,因为与 传统活性污泥曝气池不同,SBR池曝气 阶段的污泥浓度是随时间变化的,所以取 样时间需要固定,否则就无可比性。


16、问:现在浓 缩池上飘满了浮泥,(颜色是灰色的)我们已经延长了泥龄,减少了浓缩池的进泥。可为什 么还会有这样的现象呢?


答:这样的 措施没有针对性,应该增 加浓缩池的出泥量,使污泥 在浓缩池的停留时间减少,以防厌气发酵。


17、问:我们用 的是周边传动刮吸泥机,有10 个吸泥点,沉淀池DN=30m,曝气池30 分钟污泥沉降比5~9%。我们只能做NH3-N,CODcr,总铜的测定,其他都没有设备和条件。前两天气温降低,沉淀池 上浮的大块污泥少了许多,温度稍有升高,泥块又大量出现。


温度低 的时候飘出的污泥很小,不过在 有些地方有一大片的污泥往外涌,且有些 地方出水较为清,分布无规律。不知道 出水色度与飘泥有没有关系,现在的 出水色度一直保持在8左右。


答:从二方面来分析:一方面 原因可能是污泥有老化的迹象,主要是负荷太低、反应时间过长的原因,要控制好曝气时间;


第二方 面是沉淀池大块泥上浮现象,可能是 沉淀池本身的问题,所谓括 吸泥机其实就是吸泥机,池底有 吸不到泥的死角,我估计 吸泥管下部是一个扁长型的吸泥口吧?厂方设 计时可能认为这个扁长型的吸泥口兼有括泥和吸泥的功能,其实不然,这样的 刮吸泥机吸泥效果很差的。


还要确认:靠池外 的吸泥管底部扁长型的吸泥口是否靠近池壁,如果不 是就说明吸泥机设计上是有问题的,会造成 池底部分区域的泥吸不上来。此外,沉淀池 管理上也要注意调整好各吸泥管的出泥量,靠池边 的吸泥管出泥量应该调大些,中心的 吸管出泥量要小。出水色度一直保持在8左右应该很好了,国家排放标准是小于50。


18、问:本单位曝气池SV30为7%,MLSS2800mg/L,连续几天测定都如此,我也知 道污泥过度矿化了,含有过多的无机质。但有专家说这不可能,说是SV或者MLSS测定有误,不知道 这么低的污泥指数究竟可不可能?


答:污泥指数只有25 是有些反常,但也不能说不可能,MLSS 用重量 法测定不会误差很大,矿化严 重的这样的情况也有,有的装 置受到高浓度含盐废水的冲击,盐类在 污泥中积累也会使污泥指数大幅下降,但不论是何原因,这样的 污泥应该进行生物修复或重新培养了。


19、问:高氨氮废水处理,现在调试结果出水COD和氨氮偏高。有人建议延长SRT,会有效果吗?现在的SRT 是20天,采用的SBR 工艺,我觉得虽然延长SRT 可以提 高生物中的硝化菌比例,但是延长SRT的同时 也会降低细菌整体的活性,降低COD的去除效率,不知我的想法对不对?


答:COD和氨氮 都偏高的情况下延长SRT没错,一般不会影响COD的去除效率,因为碳 化速率快于氨氮的硝化速率,硝化过 程在碳化过程的后期,污泥负荷低时才发生,所以应该延长SRT,也可采 用非限止曝气或提高污泥浓度使污泥负荷下降,目的都一样,当然还要确认DO、碱度等 是否满足等因素。


20、问:我们是 生活污水处理厂,进水COD280mg/L,BOD70多mg/ L,出水为129 mg/ L,BOD50.6mg/ L。曝气池MLSS1980mg/ L,沉降比70%~80%。现出现这样的问题:量筒内 沉淀的全是黄色浑浊的东西,上面的液体非常澄清。取二沉 池表面的水观察,感官也非常好。另外还 有我们这个地区土壤的含盐两较高。请给分析一下,如何处理?


答:尽管是生活污水,但B/C太低,污水的可生化性很差,这样的情况下出水COD高,BOD5 低也很正常,也就是 说这类污水只用生化法处理出水COD 很难达标的,污水含盐量高,也会抑制生化反应。从数据 看污泥沉降性能也不好,有些反常,主要原 因还是可生化性差,应该在 沉淀池后增设化学混凝工序来进一步去除COD。


21、问:有些污 水厂污泥培养后的驯化阶段把活性污泥浓度控制在1500mg/L 左右,我的想法,若要驯 化菌种适合这些工业废水,应尽量 在前期维持较高的污泥浓度,待污泥 适应了进水水质后再根据实际情况调节污泥浓度至较适合的水平,不知道 这样的想法对吗?


答:污泥驯 化过程中污泥浓度不宜高,因为污 泥驯化过程的进水量是逐渐增加的,污泥浓 度过高会造成营养不足,此外由 于驯化过程中微生物对有毒物的降解能力很差,大量毒 物会在污泥中积累。


22、问:沉淀池 上有厚厚一层污泥,出水带有大量的泥,用稍加搅动后,污泥即可沉下去,出水也变得较为清澈.用量筒在好氧池取样,污泥沉降1小时后,即开始上浮,轻轻搅动后,又沉下去,出现这 种情况该如何处理?


答:二种可能:(1)沉淀池 污泥层发生反硝化引起的,反硝化 过程的氮气将部分污泥携带出水面并积累;(2)曝气量大,污泥中 气泡进入沉淀池前来不及充分释放。如果是前一种情况,应在生 化池设缺氧区去除硝酸氮,或增加曝气量,增加回流污泥量,使污泥 在沉淀池的停留时间减少,防止沉淀池污泥缺氧。后一种 情况时应该清除生化池池面、沉淀池 配水井和中心导流筒水面的泥渣和泡沫清除,以便混 合液内的气泡释放。


23、问:CASS系统进 水受到负荷冲击后(进水COD上升),出水水质变坏,污泥沉降很快,沉降后上部水体浑浊,有小絮状泥不沉,曝气时泡沫越来越多,泡沫很粘不易破碎,降低负荷也不见效果,镜检有很多纤毛虫、钟虫,少量轮虫(一直这样),近期也一直在排泥,污泥浓度维持在2500左右,请问是什么原因?是不是 污泥对新水质不适应,发生了老化?


答:如果是 有机负荷冲击造成的话,你们采 取的应对措施不妥,违背了 活性污泥法三相平衡的基本控制原则,因为进水浓度增加,为了维 持污泥负荷的稳定,就要增加污泥浓度,同时增加供氧量,而你们 在降低污泥浓度。这种情 况下不存在污泥老化的问题,我估计 是污泥负荷过高,生化反 应不彻底造成的,还要确 认溶解氧是否满足。


24、问:二沉池 有大量的污泥悬在池中央,是不是 污泥的活性太差,污泥更新太慢,泥龄太长了?该怎样改善呢?


答:二沉池 有大量的污泥悬在池中央,要说明 是在中心的导流井内还是外面,如在圈内很正常,只要经常清除就可,如果在 中心圈外发生这样的情况,原因就很多,除了污 泥老化外还有其他因素,还要确 认是浮泥还是泥夹泡沫,如果是污泥,是块状还是碎散的,这些对 于运行故障诊断是很关键的,仅凭这 样说我很难诊断的。


25、问: 本厂采 用奥贝尔氧化沟,设计处理能力为2.5万m3/d,本系统 进水与回流污泥是先进入一个方型的厌氧池,再进入外沟-中沟-内沟-出水。现要制 定污泥运行方案,请问接 种污泥是投入氧化沟内沟进行培养还是同时投入各池培养?具体该怎么做?


答:可采用 级数扩大培养法,先在内沟培养,污泥形 成并增多后再逐渐引入中、外沟。也可三沟同时培养(根据进水量、进水浓 度和接种污泥运输是否方便等情况来定)。厌氧污 泥不必专门培养,待氧化 沟正常运行后将排出的剩余污泥逐步引入并让其自然厌气就可。

关键词: 污水   污泥   调试运行     

产品中心

相关资讯 更多>>

福州共 创环保技术有限公司专注致力于环保技术,环保设备及水处理技术研究,技术转让,技术咨询,技术服务;专业从事各类环保工程的设计、施工、调试及运营;是环保工程整体解决方案的提供商和服务商。网站备案号:闽ICP备17023365号-1

联系人: 王先生  13774541008  QQ:281790049

韩先生  18606071510  QQ:79917133

24小时服务专线:18106916486

电话/传真:0591-22857852

地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园C区43栋4层


CopyRight (c) 版权所有: 福州共 创环保技术有限公司 技术支持:福州伍达洲网络科技有限公司(厦门258集团福州服务中心) 网站地图 XML 备案号:闽ICP备17023365号-1

本站关键字: 台湾炼盛固液分离机 畜禽养殖污水处理 福州工业污水处理 沼气工程 生活污水处理一体化设备 福州环保设备-福州共 创环保技术有限公司


扫一扫访问移动端
友情链接:    开心炸金花---首页_Welcome   欢乐棋牌官网   德克萨斯扑克   开心炸金花-最新官网   联众天天斗地主